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ASCO电磁阀的前冲现象原因是什么?
浏览次数:1100发布日期:2016/11/4

ASCO电磁阀的前冲现象原因是什么?

点击次数:1100 发布时间:2016/11/4
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ASCO电磁阀的前冲现象原因是什么?
ASCO电磁阀受到个很大的瞬时压差,通过了较大的瞬时流量,呈现出液压缸跳跃式的前冲现象。液压缸必须在减压阀重新建立起平衡后才会按原来调定的速度运动。经检测,横坐标为时间t,纵坐标为液压缸行程L,液压缸的运动速度为v=L/t=tana(a越大表示速度越快)。
ASCO电磁阀从静止到达其调定速度(用a表示)之前,出现个瞬时高速度(用a 7表示),它跳跃了0.7mm,经过20ms后才达到调定速度,即减压阀才起调节作用。
它是通过给ASCO电磁阀添加条控制油路后得来的,在X处与减压阀的无弹簧腔连接,又将该腔通向调速阀进口P的控制油路在y处断开,并做成个可切换的、与换向阀关联的结构。当换向阀处于中位,液压缸停止运动时,Y处断开,减压阀在泵的压力油作用下关闭其阀芯开口;当切换换向阀使液压缸启动时,Y处接上,减压阀又恢复原有功能(这时阀芯由关闭状态转换到原来的调节状态,即使液压缸以调定速度移动的状态)。阀芯用了70ms的时间转换其状态才使液压缸无跳跃地达到其调定速度。使用这种控制方式时,必须注意使接头X和y处的压力接近于相等。液压缸在停歇后再开动时,出现跳跃式前冲现象,比调速阀进油节流调速更严重。
出现前冲现象的基本原因及消除措施与调速阀进油调速*相同。这里对前冲现象严重的原因及消除方法作进步的分析。 经调查、调试和分析,发现液压缸停歇运动的时间越长,开动时前冲现象就越厉害。其原因是由于液压缸回油腔中油液有泄漏现象。当液压缸停歇越长,回油腔中的油液漏得越多,于是回油腔中的背压就越小,调速阀中减压阀压力调整越困难,所以液压缸前冲现象越严重。因此消除液压缸回油腔中油液的泄漏将会大大减少液压缸启动时的前冲现象。调速阀装在进油和回油路上的调速回路的工作情况与节流阀进油、回油节流调速回路基本相同。但由于回路中采用了调速阀代替节流阀,回路的速度稳定性大大提高。当然液压阀和液压缸的泄漏、调速阀中减压阀阀芯处的弹簧力以及液压力变化等情况,实际上还是会因载荷的变化对速度产生些影响,但在全载荷下这种调速回路的速度波动量不会超过土4%。
在调速阀进油节流调速回路中,调速阀大都制成减压阀在前、节流阀在后的结构形式。这样做的优点是:液压缸工作压力夕1(无杆腔压力)随载荷所发生的变化直接作用在减压阀上,调节作用快。缺点是:油液通过减压阀阀口时发热,热油进入节流阀,油温又随着减压阀的压降的变化而变化,因而使节流的系数C值不能保持恒定。
在调速阀回油节流调速回路中,以采用节流阀在前,减压阀在后的结构形式为好。因为这种形式不仅使压力夕z(有杆腔压力)的变化直接作用在减压阀上,调节作用快,而且通过节流阀的油液温度不受减压阀阀口节流作用的影响。
基本原理是在定的流量范围内,当系统的压差增大时,通过阀门的自动关小动作,它能控制被控系统的压差增大;反之,当压差减小时,阀门自动开大,压差仍能保持恒定。自力式自身压差控制阀是在控制范围内自动阀塞为关闭状态,当ASCO电磁阀阀门两端压差超过预设定值时,阀塞自动打开并在感压膜作用下自动调节开度,保持阀门两端压差相对恒定。水泵扬程般是按系统的zui不利环路的压降来选定的,同时要使流过该环路中末端装置的流量达到设计值。但是这会引起其余所有末端装置处压差过高,从而造成流量分配不均匀。平衡是达到正确流量分配的个简单的办法,通常采用平衡阀来消除有利环路的剩余压差,在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用智能仪表进行次性调试,就可使各用户的流量达到设定值。

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